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虽然能够获取德国的设备,但对我们的军工发展来说,德制火炮弊端太多,还是不合适。
“可是,局长,”那位年轻技术员推了推眼镜,指着M101的炮架和大架,“2.26吨的全重,对咱们很多部队来说,机动性还是个大问题。咱们的卡车是多了,但多数是中型卡车,牵引这个重量,在山地、泥泞路况下还是很吃力,更别说靠骡马挽曳了。能不能……在仿制的同时,想办法给它减减重?”
“减重?”老师傅们面面相觑。
火炮减重是个系统工程,牵一发而动全身,减重不当会影响结构强度、射击稳定性和寿命,是军工设计里的大难题。
“对,减重。”阚思俊眼中闪过一丝光芒。
“我们不能只是照猫画虎地仿制。要在吃透M101设计思想的基础上,利用我们现有的条件,进行优化改进。目标是,在保证甚至提升主要性能的前提下,将全炮战斗重量,降低到2吨以下的水平!”
车间里响起一片吸气声。
这个目标太激进了,意味着要比原版减重二百公斤以上。
“这不是天方夜谭。”阚思俊示意大家安静,“我已经提交了详细的技术支援申请。会给我们提供关键的数据分析和材料、工艺优化方案。我们太原厂,要发挥我们在炮钢冶炼、锻造和机械加工上的传统优势,结合新的技术指导,打好这一仗!”
不久,一份盖着绝密印章的技术方案概要送到了总局。
陈远看了美制火炮的资料,考虑到现在燧火平台的电力供应已经基本地改善,少量生产相应的炮钢胚料完全没有问题。
这些毛坯的金属纯净度、成分均匀性、纤维流向,将远超这个时代的顶级水平。
方案提供了基于“拓扑优化”和“有限元分析”的炮架、大架、摇架等关键承力结构的轻量化设计图纸。
在保证刚度和强度的前提下,通过科学计算去除冗余材料,改变受力结构形态,并指定使用几种新型高强度合金钢。
例如,炮盾采用开孔减重设计,并在关键部位用特殊复合贴片替代部分均质钢板,达到防护与减重的平衡。
驻退机和复进机将采用更紧凑的现代设计,并使用新型密封材料,在保证效能的同时大幅缩小体积和重量。
所有最精密的加工环节,如炮管内膛的精镗、膛线的拉制、关键部件的五轴联动铣削、高精度深孔钻等,将转移到平王村智能制造中心完成。
那里由燧火平台通过数据链控制的现代化数控机床,可以确保炮管的内径公差、直线度、膛线的一致性达到近乎完美的水平。
炮尾闩体、耳轴、反后坐装置缸筒等关键配合面的加工精度和光洁度,也将远超手工或普通机床的水平。
这直接意味着火炮的射击精度将显著优于原版,身管寿命更可控,批次质量极其稳定。
这意味着他们厂能更专注于自己擅长的部件制造、总装和测试,最难啃的骨头被分担了。
前期由燧火平台制造加工,后期还是转移到太原兵工厂进行制造。
相应的工艺由平台传授过去,这如同过去了四三式88炮一样。
仿制改进工作迅速铺开,并被赋予内部代号“四五式105毫米榴弹炮”。
整个太原兵工厂和相关协作单位,进入了紧张有序的攻关状态。
技术骨干们如饥似渴地消化着那些超越他们认知的设计图纸和工艺要求。
他们开始理解应力分布、疲劳强度、模态分析这些新名词背后的意义,并不断试验。
传统的老师傅们,则凭借丰富的经验,将那些“纸上”的优化设计,转化为切实可行的加工工艺和工装夹具。
新型高强度合金钢的焊接、热处理,成为新的攻关难点,但有了明确的目标和近乎完美的坯料,进展比预想顺利。
平王村制造中心则像一台精密的机器,安静而高效地运转着。
数据链将优化后的加工程序传输给那些沉默的数控机床,冰冷的机械臂在无人车间里,以微米级的精度雕琢着炮管的核心部件。
加工完成的关键件被严密护送回太原,与那里生产的总成部件进行装配。
这已经不是简单的仿制,而是一次在逆向工程基础上的、有明确目标导向的、跨代际的优化再设计。
太原的工程师们,在平台的辅助下,第一次不是盲目地模仿,而是开始尝试理解、改进甚至超越原有的设计。
他们与陈远的配合越来越默契,就像之前合作将88炮搬上舰艇一样,只是这次是为一门重型火炮减肥增肌。
1946年初夏,晋中某试验场。
三门外形相似但细节明显不同的105毫米榴弹炮昂首指向远山。
中间是原版美制M101,左侧是严格按照M101图纸、使用传统工艺仿制的“仿M101”,右侧
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